熱處理工藝過程多數是周期作業,是一項集體操作。因此,熱處理工藝加工存在著工作界限不明確,如一批零件淬火可能由兩個班次完成,淬火和回火常常由兩個班次完成等,加之作業人員素質參差不齊,管理措施小夠完善,生產過程中經常會出現質量問題。而出現問題後,分析問題,查找原因,不僅費時、費力,有時甚至找不出真正的原因。
下麵把多年來在生產現場中解決問題的一些思路和方法進行了歸納,為讀者提供一些有益的參考。
1.
滲碳淬火齒輪硬度低
一批在(日本)Unicase滴注式氣體滲碳氮化爐中滲碳淬火的800多件齒輪,要求滲碳淬火後表麵硬度58~63HRC,而抽檢時零件的表麵硬度為52~56HRC。這是滲碳問題,還是淬火問題;淬火是加熱問題,還是冷卻問題,一時很難下結論。由於這批齒輪的生產任務緊急,筆者把已檢測的齒輪取3件用鐵絲捆綁,在鹽浴爐內重新加熱,在油槽中淬火冷卻,約30~40min後,最後檢測淬火硬度為63~65HRC。把這批齒輪重新加熱淬火後,抽儉硬度全部合格。這種快刀斬亂麻的辦法,雖不一定能找出問題的真正原因,但卻解決了生產的燃眉之急。
2.
棒料淬火裂紋 有一批φ14mm×240mm的40Cr俸料經調質處埋後,過了約一周時間(使用時)才被發現幾乎全部開裂,裂紋形狀為縱向單裂紋,多數裂紋裂透棒料的兩端麵。據此判斷裂紋為淬火裂紋,而當班的操作人員卻不認帳。查作業記錄,隻能查到該批棒料為二班淬火、三班回火,而零件材料、淬火溫度和冷卻介質等工藝參數都沒有記錄。筆者取一根棒料與45鋼接頭一同在鹽浴爐中加熱,然後在鹽水中淬火冷卻,冷卻後約20~30min,該棒料開裂,並且裂紋形狀與上述裂紋形狀相同。在事實麵前,操作人員才承認是誤將該批棒料當成45鋼進行了淬火。
3.箱式電阻爐退火硬度不均勻
我公司生產的葉片泵的泵軸棒料,其材料為38CrMoAlA。工藝路線為:退火→帶鋸下料→粗車→調質→精車→磨削→氮化。帶鋸下料時,經常發現一根棒料上硬度不均勻、局部硬度偏高,下料效率低,鋸條磨損快。經分析,是因裝爐時棒料長或棒料靠前。該箱式電阻爐爐口處既沒有加熱電阻絲,熱量損失又大,因此對於一般箱式電阻爐,裝爐時零件應距離爐口內側200~300mm,才能保證爐內零件加熱溫度均勻。
4.
鑄鐵淬火應控製微量合金元素
鑄鐵導熱。性差,淬火冷卻時一般用油冷。鑄鐵的基體與鋼相同,也是由珠光體和鐵素體組成。鑄鐵含碳量高,含碳量增加雖然能夠增加淬透性,但畢竟增幅不大。因此,提高鑄鐵件的淬透性:就靠鑄鐵中微量合金元素的作用,控製好合金元素含量,才能保證熱處理淬火質量。
我公司生產的葉片泵定子,材料為耐磨合金鑄鐵,要求熱處琿硬度50~56HRC由於鑄件中Cr、Mo、Mn和Sn等合金元素含量控製不好,因而熱處理淬火後硬度不均勻,硬度偏低等現象時有發生。有人曾提出,淬火後硬度偏低是由於鑄件鑄態基體組織中珠光體比例少,要求在淬火前增加正火工序。試驗表明,鑄件經正火後再淬火,硬度依然偏低。事實上,在相同的鑄造條件下,鑄件鑄態基體組織中珠光體所占比例的多少,與其微量合金元素的含量有關。
5.結語
工藝加工過程中出現的許多問題,實際上都是由於工藝過程控製不嚴、生產管理混亂所致。文中雖然提出了一些解決問題的思路和方法,但筆者思之再三,總覺得不是上策。